熟料鏈(liàn)鬥輸送機撒料/揚(yáng)塵處理辦法
關於熟料鏈鬥(dòu)輸送機的改造
在長期運行中發現,斜拉鏈入熟料庫下料(liào)溜子經(jīng)常磨漏造(zào)成物料灑漏,熟料庫頂平拉鏈頂部經常冒灰,產生揚(yáng)塵,熟料出庫鬥式提升機頭輪下料點(diǎn)揚塵大。
針對(duì)以上(shàng)問題,我公司積極查找原因,製定技改方案並進行了改造,改造後取得了明顯的(de)效果,現將(jiāng)改造經驗介紹如下(xià)
1、入熟料庫下料溜子的改造
原因分析:下料溜子(zǐ)為斜溜(liū)子,熟料的長時間衝刷(shuā)嚴重磨(mó)損溜子。 改造措施(shī):將直溜子(zǐ)改為分叉式溜子,入料點由拉(lā)鏈機頂端改為兩側下料, 大大減少了下料的衝擊力,並在溜子內部鑲嵌襯板,減少溜子的磨損,同時也延長了鏈(liàn)條的使(shǐ)用壽命
2、熟料庫頂(dǐng)平拉(lā)鏈的降塵改造(zào)
原因分析:熟料庫(kù)頂的除塵器在設計安裝(zhuāng)時均未考慮平拉鏈機的收塵,故當熟料進三號庫時,一、二號(hào)庫的下(xià)料閘板處於閉死狀態, 拉鏈機內沒有負壓,粉塵就會隨氣流從拉鏈機上端冒出。 改造措施:因熟料下料口位(wèi)於一號庫上,產生的含塵氣流較大,故一號庫做兩根連通管,其中底部位於一號庫入(rù)庫口, 上端連接拉鏈頂端的(de)下料點(diǎn)前後。連接處做攏風罩增加氣流(liú)循環麵積。
3、熟料出庫鬥式提升(shēng)機頭輪及下料點的改造
原因分析:收塵點距離下(xià)料點過遠,收塵效果不(bú)理想(xiǎng);該點位為(wéi)單機布袋(dài)除塵器,配置(zhì)過小;頭輪處在設計時沒有收塵點位,鬥式提升機提產改(gǎi)造後,容易產生揚塵。
改造措(cuò)施:
1)增加收塵點位:原單(dān)機除塵器(qì)仍保留,將 3 號熟料庫頂單機除塵器(qì)替換為四室除塵器,該(gāi)除塵器包含(hán)的收塵點位有 3 號熟料(liào)庫的收塵(chén),鬥式提升機頭輪的收塵,鬥式提升機下料點處的收(shōu)塵,汽車散(sàn)裝的收塵(chén)。
2)更換下料點位置:將原有收塵管和(hé)新增收塵(chén)管均焊接在同一攏風(fēng)罩上,且靠(kào)近下料點。
3)為保證良好的收(shōu)塵效果和節約能耗,在(zài)每個收(shōu)塵管上均安裝了蝶閥,對不運行的點位進行關閉。
上麵(miàn)就是小編為大家整理介紹的關(guān)於熟料拉鏈機的相關知識。另外(wài),小編大家介紹了關於(yú)熟料拉鏈機(jī)使用過(guò)程中遇到的一係(xì)類問題,還有解決方案。希望對大家有幫助。
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